
在泰山钢铁集团冷轧部950退火生产现场,维修技师李忠和正带领李宪昌、鹿炳鑫等几名维修工,利用等离子切割技术,将变形废弃的退火内罩进行切割、拼接,重新组装成可用的新内罩。李忠和笑着告诉记者:“现在,我们五天就能拼接完成一个新内罩,每个可节约费用9万余元。”
这一幕幕恰恰是冷扎部深入群众助推降本提产上班的生动性大染缸。在今年的话,冷扎部劳固提高执行力“较紧时日”思维方式,保证从大处抓起、小处抓起,深入降本能力,力度搞好修旧利废营销活动,让老旧食材、交通工具立即昂然生趣。的同时,该企事业单位还确立涉及到的管理制,据各车间管理的目标做好环境制定奖惩,奖励激励小伙伴比学超越一个,确定降本提产在二线落地式出根。

各厂区多方面反应,立足呢具体情况,既“抱是西瓜”又“捡之麻”,向降本提质增效加入进一步扶贫攻坚。、剪切配载管理中心对于薄壁管套筒正反面点焊吸收率低、制造费高的一些问题,综合性试制好几个套套筒机安全装置,构建单单面点焊正反面注射成型,的平均4个套筒节俭用电不锈钢焊丝2.5根。按一月生育600件核算,可节俭用电不锈钢焊丝1500根,既降低了了制造费,又大幅提升了吸收率,构建“一下两得”。
天车生产加工亦是不甘落后。调车驱动轮组因用过频,轮毂的滚动轴承型号泵体易刹车盘磨损,改换新件生产直接费用高。生产加工机关人员群策群力,拆机视频旧驱动轮轮毂的滚动轴承型号座,改换同具体型号新轮毂的滚动轴承型号,过反复不断地折装、校准和抽样检查,终极使旧驱动轮直接达成方法让。“一两个φ800mm的大驱动轮生产直接费用900,而牙齿修复能力仅需改换30的轮毂的滚动轴承型号。”天车生产加工主任医师张兆元计算几笔账,“每牙齿修复能力一两个就能浪费870,既方便快捷又减少了生产设备保修期。”

据统计,4月份,冷轧部累计修复备件132件,完成950退火和1700退火的内罩拼接、950轧机的AGC油缸修复、行车吊具双面夹钳修复、制氢站程控阀等修复工作,折算节约成本29.87万元,较控制目标提升25.3%。
下一点,热轧部将已经增大产品修复工具和升级改造加大力度,明显装量搜寻费旧东西的采用作用,根据“小具体措施”实现目标“大效果”,为的企业进步进入新势能。